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活性炭過濾器在運行過程中常見的故障有哪些?-杭州鑫凱

2025-06-02 15:00:39 admin 16

活性炭過濾器在運行過程中可能出現(xiàn)的常見故障及原因、解決措施如下,供參考:

一、出水水質(zhì)不達標

表現(xiàn)

出水濁度、余氯、COD、色度等指標超過設計值。

異味或重金屬去除效果下降。

可能原因

活性炭吸附飽和長期運行未及時再生或更換,濾料吸附能力耗盡。

濾層失效或污染活性炭被懸浮物、膠體或油類堵塞,表面形成生物膜或泥餅。

水流短路或偏流布水器損壞(如濾帽破裂、篩網(wǎng)破損),導致水流不均勻,部分區(qū)域未充分過濾。

反洗不徹底反洗強度不足、時間過短,截留的雜質(zhì)未完全排出,堵塞孔隙。

微生物滋生水溫適宜(20~35℃)且水中含營養(yǎng)物質(zhì)時,活性炭表面繁殖細菌,釋放代謝產(chǎn)物。

解決措施

檢測活性炭吸附能力:測量碘吸附值或亞甲藍吸附值,若低于新炭的 60%~70%,需再生或更換。

強化反洗或化學清洗:對污染嚴重的濾層,采用氣水聯(lián)合反洗或化學藥劑(如堿液、次氯酸鈉)浸泡清洗。

檢查布水系統(tǒng):停機后觀察布水器是否破損,更換失效部件。

控制微生物:定期投加殺菌劑(如臭氧、過氧化氫),或提高反洗頻率。

二、過濾阻力增大(壓差過高)

表現(xiàn)

進出口壓差超過設計值(如 > 0.07 MPa),流速明顯下降。

可能原因

濾層堵塞進水懸浮物濃度過高(>50 mg/L),或反洗不徹底導致雜質(zhì)堆積。

活性炭破碎或板結(jié)反洗強度過大造成濾料磨損破碎,或長期運行后濾層壓實、孔隙率降低。

布水器堵塞濾帽縫隙或篩網(wǎng)被碎炭、雜質(zhì)堵塞,水流通道受阻。

解決措施

調(diào)整反洗參數(shù):增加反洗流速(如從 10 m/h 提至 15 m/h)或延長時間(如從 20 分鐘增至 30 分鐘),必要時采用氣洗輔助。

更換破碎濾料:取出部分或全部活性炭,篩選出碎炭并補充新炭。

清洗布水器:拆卸布水部件,清除附著的雜質(zhì)和碎炭。

加強預處理:前端增設沉淀池、膜過濾等工藝,降低進水懸浮物含量。

三、反洗時跑料(濾料流失)

表現(xiàn)

反洗排水中可見大量活性炭顆粒,濾料層高度下降。

可能原因

布水系統(tǒng)設計缺陷濾帽縫隙過大(如 > 1.0 mm),或篩網(wǎng)孔徑超過活性炭粒徑。

反洗強度過高反洗流速超過活性炭臨界流化速度(通常為 15~20 m/h),導致細顆粒被沖走。

活性炭粒徑不均勻濾料中混入過多細粉炭,反洗時易隨水流流失。

解決措施

更換布水部件:選用縫隙≤0.5 mm 的濾帽或孔徑匹配的篩網(wǎng)(如活性炭粒徑 0.8~2.0 mm 時,篩網(wǎng)孔徑≤0.8 mm)。

降低反洗流速:通過閥門調(diào)節(jié)反洗流量,觀察濾料膨脹率(控制在 40%~60%),避免過度流化。

補充合格濾料:清除流失的細粉炭,補充粒徑均勻的新炭。

四、設備運行中有異常聲響

表現(xiàn)

運行或反洗時發(fā)出振動、撞擊或水流異響。

可能原因

水流沖擊或氣蝕閥門啟閉過快導致水錘效應,或布水器局部堵塞產(chǎn)生湍流。

部件松動或脫落內(nèi)部布水器、支撐框架等固定件松動,與水流或濾料碰撞。

活性炭顆粒摩擦反洗時濾料劇烈翻動,與殼體或布水器摩擦發(fā)聲。

解決措施

緩慢操作閥門:啟閉閥門時控制速度,避免瞬間水流沖擊。

停機檢查內(nèi)部結(jié)構(gòu):緊固布水器、支撐件等部件,修復松動或脫落處。

優(yōu)化反洗程序:采用 “先氣洗后水洗” 的分步反洗,減少濾料劇烈撞擊。

五、微生物繁殖導致水質(zhì)惡化

表現(xiàn)

出水菌落總數(shù)超標,或有黏滑感、霉味,濾料表面可見黏性生物膜。

可能原因

進水含有機物、氮磷等營養(yǎng)物質(zhì),且設備長期低流速運行,為微生物提供繁殖環(huán)境。

反洗頻率不足,生物膜未及時剝離。

解決措施

定期消毒:每月用 200~500 mg/L 次氯酸鈉溶液循環(huán)浸泡濾層 2~4 小時,殺滅微生物。

提高反洗頻率:縮短運行周期,增加反洗次數(shù)(如從每天 1 次增至 2 次),剝離生物膜。

前端去除營養(yǎng)物質(zhì):對高有機物廢水,先通過生化處理降低 BOD/COD,再進入活性炭過濾。

六、活性炭板結(jié)或分層

表現(xiàn)

濾料層表面硬化,或反洗后出現(xiàn)明顯分層(細炭在上、粗炭在下)。

可能原因

長期低強度反洗,濾料未充分膨脹,顆粒間雜質(zhì)無法排出。

活性炭粒徑分布過寬,反洗時不同粒徑顆粒因沉降速度差異導致分層。

解決措施

實施氣水聯(lián)合反洗:通過氣泡擾動破壞板結(jié),促進雜質(zhì)和細粉炭排出。

調(diào)整濾料級配:更換為粒徑均勻的活性炭(如統(tǒng)一為 1.2~1.6 mm),減少分層現(xiàn)象。

定期翻洗濾層:停機后人工或機械攪拌濾料,打破板結(jié)層。

故障預防與維護建議

加強預處理:確保進水懸浮物≤20 mg/L(最好≤10 mg/L),油類≤5 mg/L,降低活性炭負荷。

規(guī)范反洗操作:根據(jù)水質(zhì)設定反洗周期(如每 12~24 小時一次),避免過度吸附導致堵塞。

定期性能檢測:每季度檢測活性炭的吸附容量、強度(磨損率 < 3%)等指標,預判更換周期。

建立運行臺賬:記錄進出水水質(zhì)、壓差、反洗頻率、濾料補充量等數(shù)據(jù),便于故障追溯和趨勢分析。


通過以上措施,可有效減少活性炭過濾器的運行故障,延長濾料使用壽命,保障水處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行。


服務熱線:400-0808-060

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